自卸电磁除铁器的电气系统改进后的效果
为了防止金属物随物料进入立磨造成设备损坏,通常在入立磨的喂料皮带上方都会安装
除铁器。磨机前使用的除铁器多是悬挂式自卸电磁除铁器,传统的自卸电磁除铁器多是通过现场手动操控,磨机开车之前,现场启动除铁器。立磨作业时,自卸电磁除铁器的直流励磁电路始终保持接通进行除铁,自卸皮带连续运转卸铁。卸铁皮带的驱动功率为6千瓦,按功率因数0.8来算,每天的耗电量为115.2千瓦时,而作业中出现除铁器上没有金属杂质时,卸铁皮带依然保持运行,这就给造成了不必要的电能损耗。
针对以上所说的状况,除铁器厂家对自卸电磁除铁器的电气操控系统做了相应的改进。改由PLC进行控制,通过中控计算机来设定自卸皮带的运行时间和改变时间。立磨工作时,自卸电磁除铁器的直流励磁电路保持接通除铁,自卸皮带每间隔11分钟,运转1分钟,卸铁1次。经过改进后自卸皮带每天只需工作2小时,按功率因数0.8来计算,每天耗电量下降为9.6千瓦时。改进之后的自卸电磁除铁器使用两年来,不仅可以很好满足除铁需求,有效避免金属异物入磨,同时也降低了电能损耗,节省了电费的支出。因为设备的连续工作时间短,维护成本也随之下降,使用效果可谓十分优秀。